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主轴异响问题改善 |
发表时间:2020-11-22 |
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立式加工中心市场竞争日益激烈,随着更多厂商都有能力制造此类产品,那么客户对于产品的各项能力都会变得挑剔,主轴异响问题成为机床是否满足客户需求的条件,如果减少此问题,可为我们的产品加分,提高市场竞争力,提升客户认可度,会让很多客户成为我们的忠诚顾客。 因此,我们创新工作室经过讨论决定成立攻关小组,针对主轴异响问题,确定三项公关内容: 1.工人在工作中无法控制主轴皮带松紧度,皮带的张紧程度直接影响主轴声音,如果皮带过于紧,主轴声音异常问题严重,皮带过于松,主轴在换挡时的打滑现象随即产生,因此针对这一问题,联合工艺,一起寻找合适的张紧力,最后发现在某一区间,主轴无异响,因此确认此标准,制作标准化作业。 2.主电机在部装区安装皮带轮时,没有固定的检测方法,通过对现场安装完成的主电机皮带轮端部跳动和齿面跳动的测量,发现与图纸要求精度不符,因此联合工艺部门制作标准化作业,让此项精度可以量化。 3.主电机在部装区域没有做动平衡测试,而是选择在机床上电后做,这样发现问题不及时,解决问题的时间也拉长,严重影响机床生产周期。将此项检验提前至部装区,先对主电机做动平衡测试,合格后送至总装区域,减少此项工时浪费,并制作标准化作业,严格按标准化作业执行。 经过以上三项内容的实施,现场机床主轴异响问题发生率由50%降至0%,实现预期目标。 从8月至今,出产329台机床,其中没有一台机床主轴声音异常,目标实现。 标准化作业实施内容: 项目成果 解决主轴异响问题,成本并未增加。此改进使M4立式加工中心机床产品品质得到提升,提升了客户认可度。 经济效益 内部效益:提高了员工对于解决问题的能力及团队凝聚力、提高了装配员工对于过程控制的认可程度、提高了技术部门的技术能力 外部效益:提升了客户对于我们产品的认可度 2016年1月至2016年6月共发货515台,平均每月发货85台,2016年8月-2016年10月共发货329台,平均每月发货109台,相比前半年每月平均增加24台,合同数量增加了24台/月,经过与营销部门核实,其中10%机床为客户再次购买,每台机床按30万元算, 年营业收入增加=每月增加机床台份数*12个月*30万*10% =24 *12*300000*10%=864万元,效益金额约90万元左右。
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